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大型预焙槽内衬材料与结构优化研究[8月14日]

来源:中国铝电解网 作者:电解槽 时间:2008-08-15 Tag: 点击:
一、目的和意义
青海分公司是中国铝业股份有限公司所属的企业,生产规模为25.5万吨铝锭,建有与之配套的规模为12万吨的阳极厂以及齐全的辅助生产设施。青海分公司分三期建成,一期工程于1987年12月投产,二期工程于1994年12月投产。一期和二期工程均采用了160 kA大型预焙阳极电解槽,每期产能10万吨,两个电解系列共安装520台160 kA电解槽。三期于2002年6月投产,设计产能5.5万吨/年,槽型为200kA大型预焙阳极电解槽。
自投产以来,在铝电解生产工艺上不断地改进,获得了较好的效果,也取得了较高的电流效率。但目前的生产工艺依然不够完善,导致在某些技术经济指标的完成上不尽如人意,如各项单耗较高等,最大的问题就是槽寿命太短,致使铝生产成本过高。自1988年停第一台槽以来,截止2003年8月共停槽1305台,平均槽龄为1104天。从槽龄统计情况来看,分公司1995年情况最好,共停槽74台,平均槽龄为1470天。分公司最长槽龄为2754天,最短的只有1天。而国际先进水平槽龄平均为2500天以上,近年来西方铝工业界对电解槽的平均寿命提出了更高的要求,即2000天以上可以接受,3000天以上是基本要求,6000天以上是奋斗目标。国内先进水平平均为1800天以上,最高的已达到3800天。因此,如何延长槽寿命、降低铝生产成本、提高经济效益是分公司急需解决的问题。
从今年公司停槽情况来看,除阴极破损和设备影响外,其中破损槽伸腿剥落、炉底隆起、炉底形成冲蚀坑等情况也较为严重,在影响因素统计中分别占49%、55%、20%左右。造成这些缺陷产生的主要原因可以总结为如下几点:
1、电解槽内衬材料不好,抗热振性差、抗钠侵蚀差,电化学腐蚀、机械磨损较严重。
2、筑炉工艺存在一定的欠缺,主要表现为:因没有糊料保温箱,糊料加热后再运送到现场,此时糊料温度已低于扎固要求温度,扎固后糊料层间拉毛效果不好,造成各层间结合不是太好,扎固糊料层间产生明显剥层,特别是人工扎糊伸腿;另外分公司扎固由于没有先进的检测手段配合,加之捣固工人由于怕欠扎,往往导致过扎,对槽内衬的使用寿命产生较大的影响。
3、焙烧启动工艺存在缺陷:即阴极表面加热的温度梯度大及温度分布不均匀;湿法效应启动容易破坏侧炭,造成侧炭破损。
4、正常生产槽的管理不够完善:电解槽生产期间,因为缺乏电解槽能量平衡控制模型控制技术的局限,没有真正实现能量平衡控制,分子比不稳定、效应系数过高等因素导致电解质温度波动较大,严重影响槽寿命。
为寻求合理而经济的阴极内衬结构、寻求最佳的筑炉工艺和正常生产工艺及焙烧启动工艺,达到延长槽寿命、降低铝生产成本、提高经济效益的目的,分公司决定在160 kA和200kA系列选取30~40台电解槽进行试验,如试验成功后可在分公司内推广应用。
拟采取的方案有如下几个方面:
1、 新型阴极炭块及筑炉材料的生产应用:
高石墨质阴极炭块的生产技术及应用;
异型炭-碳化硅复合侧衬材料;
高石墨质基硼化钛炭复合层阴极炭块;结合新型阴极材料,电解槽内衬结构最优化设计
2、购进筑炉所需的检测仪器及糊料保温箱等设备,提高筑炉质量。
3、借鉴国内外先进的焙烧启动工艺完善分公司现行的焙烧启动工艺。
4、通过在电解槽上部增加氟盐料箱实现氟化盐的精确配料,稳定电解质成分,稳定电解质温度,降低效应系数并在此基础上进一步降低电解质温度,寻求最佳的能量平衡点,达到节约能耗、提高电流效率的目的。
5、根据热场分析结果,对炉底耐火保温层进行调整,使其内部等温线分布合理,散热量达到要求的范围。
如试验成功,全面实现上述方案后,槽寿命可望延长到1800~2500天,按电流效率92%计算,每年可创造的直接经济效益为(按100元/日槽计算):3600万元。

二、预期的目标及主要研究内容
预期的目标:
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